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專利與技術

石鋼0號高爐長壽爐缸的設計和使用效果

爐缸,陶瓷杯,長壽

孟世民 段慶福(石家莊鋼鐵股份有限公司)  

何汝生 吳德謙 曹永國 吳向陽(北京瑞爾非金屬材料有限公司)

摘 要  石鋼新建0號高爐(420m3)采用了陶瓷杯爐缸內襯,具體結構是:爐底鋪滿3層國產半石墨質炭磚,第四層鋪滿炭磚為進口微孔炭磚,爐缸鐵口區域和鐵口以下區域采用進口微孔炭磚;爐底炭磚上面是同心圓斜面壓迫式砌筑的莫來石質陶瓷杯墊,陶瓷杯壁采用大塊灰剛玉制品;渣口、風口區域砌筑大塊灰剛玉組合磚。高爐投產后生產順利,鐵水溫度比其他內襯結構有明顯的提高。

Design and application result of long campaign hearth of NO.0 BF in Shijiazhuang Iron and Steel C0.

Meng Shimin Duan Qingfu(Shijiazhaung Iron &Steel Co.Ltd.)  

He Rusheng Wu Deqian Cao Yongguo Wu Xiangqian(Beijing Real Non-Metal Material Co.Ltd.)

Abstract The new No.0 BF of Shijiazhuang Iron & Steel Company(420m3)adopted with ceramic cup lining at furnace hearth and the specific design is as follows:three layers of semi graphite carbon bricks locally supplied with the fourth layer bricked by imported micro-porous carbon brick.At the taphole area and the area below the taphole,imported microporous carbon bricks are used and the ceramic cup pads of mullite which is compressively bricked in concentric oblique plane are installed above the carbon bricks at the furnace bottom.The ceramic cup wall is made of large lumps of gray corundum products.The slag hole and tuyere area was bricked by large lump of combined gray corindite.The production of the blast furnace operates smoothly after put into operation and the hot metal temperature increases considerably compared with the case using other designs of lining.

Key Words hearth ceramic cup long campaign

1 石鋼高爐的爐缸結構

石鋼現有高爐的爐底、爐缸內襯基本情況見表1,其主要技術經濟指標見表2.

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2  0號高爐爐缸內襯材料與結構

2.1 爐缸內襯用耐火材料

眾所周知,爐底、爐缸耐火材料內襯主要受到鐵水環流沖刷和溶蝕、熱應力破壞、鐵水滲透侵蝕等。特別在現代高爐超高冶煉強度下,鐵水環流沖刷、溶蝕、內襯鉆貼等原因導致的內襯破損更加明顯。

由于陶瓷杯技術具有延長高爐壽命、節能且有益于冶煉等綜合功效,在分析了原有幾座高爐采用的爐缸內襯結構沒有獲得預期效果的原因后,0號高爐建設中,充分考察、對比、分析國內外高爐使用實踐,決定采用材料配置適宜、結構合理的新型陶瓷杯技術。

石鋼原有高爐采用的炭磚-復合棕剛玉陶瓷砌體復合爐襯存在的主要缺陷是:

(1)砌筑陶瓷砌體的耐火磚為含有~14%SiC的復合棕剛玉磚。高爐生產中,與高溫鐵水接觸的陶瓷砌體熱面發生如下的SiC分解反應:SiC→Si+C

反應產物以游離狀態存在于反應層中并溶于鐵水;生成的C沉積在剛玉制品之中,形成空隙,降低剛玉制品抵抗沖刷的能力;溫度升高時,沉積碳的體積膨脹使得剛玉制品出現微裂紋,導致剛玉制品被鐵水快速溶蝕。

(2)采用編號G-1~G-6標普型磚砌筑陶瓷砌體時,單一的磚型難以形成穩定的砌體結構。而且,砌體磚縫數量多,磚縫長度短,鐵水容易鉆入或鉆透磚縫,導致耐火磚漂浮。

(3)SiC含量在8%~15%的剛玉質制品在1000℃時的熱膨脹率達到6%~8%,不采取有效的應力釋放措施,且緊密砌筑時,難以有效釋放熱膨脹應力,造成砌體破壞或者制品內部產生微裂紋,在溫度變化、沖刷等外部因素作用下,出現剝落破損。

(4)砌筑于爐缸下部和爐底上層的炭素材料導熱率、抗鐵水侵蝕等性能不理想,未能為陶瓷砌體材料提供有效的冷卻條件,以減緩陶瓷砌體侵蝕速率。

(5)SiC含量在8%~15%的剛玉質制品熱導率較高,一般在5~7W/(m·K),這不僅影響了陶瓷砌體的保溫效果,而且難以在爐缸內襯內形成合力的溫度場分布。

鑒于原采用的炭磚-陶瓷砌體存在上述技術缺陷,難以為新建0號高爐實現長壽目標奠定堅實的技術基礎,因此0號高爐采用了北京瑞爾灰剛玉大塊磚與國外優質微孔炭磚構成的陶瓷杯爐缸內襯。

2.2   0號高爐陶瓷杯內襯

 0號高爐采用了北京瑞爾灰剛玉大塊磚與國外優質微孔炭磚構成的陶瓷杯爐缸內襯,具體結構為:爐底鋪滿砌筑3層國產半石墨質磚,第4層鋪滿炭磚為引進微孔炭磚;爐缸鐵口區和鐵口以下區域采用引進微孔炭磚;爐缸上部設計采用國產半石墨質炭磚(實際砌筑了國產模壓小炭塊)。

爐底炭磚上面為同心圓斜面壓迫式砌筑的莫來石質陶瓷杯墊,陶瓷杯壁采用大塊灰剛玉制品;渣口、風口區域砌筑大塊灰剛玉組合磚。

同時,為更好的保護炭素材料(磚和不定型材料),在風口磚與炭磚、陶瓷杯之間的過度區域采用了特殊的蓋磚和隔水措施。

為了給高爐生產、內襯維護創造良好條件,提供充分且準確的信息,按照溫度分布特點在爐底、爐缸磚襯中設置了必要的溫度檢測點。

0號高爐爐底、爐缸內襯基本結構如圖1所示。

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與原先采用的陶瓷砌體內襯比較,0號高爐爐缸內襯具有以下特點:

(1)在對高爐壽命有重要作用的爐底最上層和爐缸下部區域采用了國外優質微孔炭磚。這種微孔炭磚具有較好的導熱性,能夠充分發揮冷卻壁的冷卻效果,可降低陶瓷杯溫度,減緩陶瓷杯材料的侵蝕速率,為高爐爐缸壽命達到或超過12~15年提供充分的保證。

(2)砌筑陶瓷杯的大塊灰剛玉質制品組織致密(體積密度大于3.35g/cm3)、孔隙率低(小于10%),抗鐵水溶蝕性優,具有微氣孔和適宜的強度及蠕變性等。而且,這種特異型大塊剛玉質制品砌筑的陶瓷杯結構穩定、無鉆鐵并導致內襯砌體漂浮的危險,按材料性能選取的磚縫寬度和應力釋放結構避免了溫度應力的不良影響。

(3)同心圓斜面壓迫砌筑的莫來石質陶瓷杯墊抗鐵水侵蝕好、結構穩定,陶瓷杯壁與陶瓷杯墊具有穩定的過度結合。

(4)由4~8塊特異型大塊制品砌筑的渣口、風口組合磚具有磚縫少、結構穩定、易于砌筑等優點。

3  0號高爐爐缸內襯施工

爐底、爐缸內襯施工作業從2003年5月19日開始,6月10日結束,歷時22天,扣除由于氣候、設備事故等占用時間外,實際作業~17天。完成的施工作業項目見表3。

為了保證施工質量、縮短作業周期,施工作業中采用了部分特殊技術措施:

(1)爐底炭素搗打料中設置的炭磚支撐找平扁鋼網,上表面不平整度小于0.5mm,為保持整個爐底、爐缸內襯的順利施工和作業質量打下了良好的基礎。

(2)滿鋪炭磚(進口與國產)砌筑中采用了先預擺、后平移的施工方法,改善了爐底作業環境,加快了施工進度。

(3)由于進口炭磚的加工精度高、形狀規則、尺寸偏差小,施工中基本全部實現了干縫砌筑。

(4)進口炭磚與陶瓷杯和風、渣口磚的砌筑搬運采用特殊吊具,較采用真空吸盤節省了砌筑時間,材料安全得到更好保證。

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4生產效果

0號高爐于2003年6月29日點火投產后,至今生產已經8多個月。投產以來各月的主要技術經濟指標見表4。

與過去采用炭磚-復合棕剛玉陶瓷砌體高爐投產初期的生產實際比較,0號高爐投產后的生產具有以下特點:

(1)高爐投產更加順利,適應性強。

(2)鐵水溫度明顯高于過去采用炭磚-復合棕剛玉陶瓷砌體或普通爐缸內襯是的鐵灰溫度。

(3)投產初期,爐外機械設備故障造成高爐無計劃休風(25.58h),之后復風生產時,未出現爐缸向涼、渣鐵難出等問題。

(4)埋設于爐底、爐缸襯磚中的熱電偶顯示,磚襯實際溫度分布情況與設計預測情況比較吻合。

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5結語

(1)0號高爐的陶瓷杯內襯采用的材料性能適合于高冶煉強度的高爐,采用特異型大塊灰剛玉制品砌筑的陶瓷杯較小塊標普型耐火磚砌筑的陶瓷砌體具有結構更加穩定、密閉性更好等技術特點。

(2)投產后的生產實踐已經初步顯示了所采用陶瓷杯技術的綜合優越性。

(3)陶瓷杯技術的采用,為0號高爐實現高效、長壽操作提供了良好的保證。


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